前段时间有个软包装厂遇到了点麻烦,因为它的厂子离居民区特别近,天天被投诉说有臭味。这主要是因为他们生产食品级复合膜时,得用那种溶剂型的胶黏剂,产生的废气浓度特别高,让居民很难受。环保部门也不依不饶,逼着他们赶紧整改。之前厂里随便装了个活性炭吸附装置根本不行,这就不得不找新办法了。 仔细一看,废气主要是从干式复合机、无溶剂复合机还有熟化室出来的。干式复合机用的是乙酸乙酯当溶剂,废气里的乙酸乙酯占比超过了90%;无溶剂复合机虽然少点,但也有VOCs;熟化室里没反应完的胶黏剂还在挥发。这废气的特点很明显:浓度高(2000-3000mg/m³)、成分也单一(主要就是乙酸乙酯)、气量不大(8000m³/h),最关键的是它还能回收利用。 针对这种情况,我们设计了一套"冷凝回收+活性炭吸附"的流程。先把废气从各个机器和熟化室里分别收集起来。第一步用7℃的冷水机组把废气降到5℃,这样能回收大部分溶剂;第二步再用-15℃的盐水机组进一步冷凝。剩下的残余废气就交给活性炭来吸附处理。最后把回收的乙酸乙酯蒸馏提纯一下,就能回用到生产里去了。这套系统还专门加了防爆措施、自动回收装置和在线监测。 项目做完以后效果特别好:乙酸乙酯回收率超过了85%,纯度高达99.5%,可以直接回用;排放浓度降到了20mg/m³以下,比国家标准低了不少;一年能回收300吨溶剂,算下来值180万元;最主要是彻底解决了异味问题,周边投诉变成零了。投资才一年半就回本了,这真是个既环保又赚钱的好办法。