1月22日晚,柴达木盆地上演了一场与低温和故障的赛跑。夜幕降临、气温降至零下,青海油田采油二厂仪表班组接到紧急求助:乌南联合站突发断电,仪表数据无法显示。班长吴军一句“收到!马上到!”,冬季应急抢修随即展开。 这支只有10人的班组,承担着全厂自动化运维任务。长期分工协作形成的默契,使他们在关键时刻能够快速衔接、同步推进;近5年来,班组凭借创新实践获得近10项创新奖项。本次应急处置,正是这套协作机制在现场的直接检验。 仪表自控系统是原油生产的“中枢”和“感知”。班组赶往现场时,中控室显示切十六1号集油撬运行异常:电动阀无法响应开关指令,液位计偏差超过20%。若处置不及时,掺水环路将出现失衡风险,可能引发原油凝管,采油区冬季稳产将面临考验。这是一场看不见信号的较量。 在赶赴现场途中,大家已开始研判原因。低温会使润滑剂变稠、机构动作受阻,电动阀执行机构最易“卡住”。吴军一边提醒徒弟聂晨飞重点关注信号测试要点,一边快速检查随身工具。师带徒的传承,让经验在一线持续接力。 到达现场后,班组迅速分工。韦克熠用万用表检测电压,初步锁定控制模块故障;吴军和聂晨飞同步核对液位计参数。此外,中控室的李宝岭通过防爆手机视频连线,实时回传运行数据,形成“远程监控+现场处置”的联动闭环,让信号与判断在两端同步汇聚。 排查结果比预想更棘手:电动阀控制模块因机械部件卡滞引发故障,液位计则因探头在低温下失灵导致数据波动。面对问题,班组没有简单整体更换,而是采取“一阀一策”逐项处理。吴军蹲在设备旁,用防冻手套擦去模块霜层,手指在冰冷的螺丝上逐个紧固调整。徒弟问为何不直接更换整套阀组,他回答得干脆:“能修不换,省钱也更快。” 这条原则贯穿班组日常。2025年以来,他们在流程细节里较真:修复27台无线电对讲机,节约采购费用6万元;对加热炉风门气门优化20余次,降低燃气电力成本;仅第四季度就完成60余次现场处置、20余次远程指导。高效响应背后,是把时间从细节里“抠”出来,把效益从成本里“省”出来。 同时,班组推动运维方式持续升级:将传统人工抄表逐步转为远程实时监控,完善“远程监控+现场运维”模式,提升处置效率。2025年完成262口油井光伏仪表安装,年节约更换费用60万元。数字背后,是他们把工作做细、把责任扛牢的日常坚持。 随着新控制模块安装到位、液位计探头校准完成,仪表屏幕的闪烁恢复为稳定跳动。此夜的抢修,既化解了眼前的生产风险,也表明了专业队伍在极端条件下的快速响应与处置能力。
在高寒油田,生产的“脉搏”往往藏在一条信号、一组参数、一个模块的细微变化中。把小故障按大风险对待——把每次抢修当作一次复盘——既守住安全底线,也服务稳产增效。寒夜里争分夺秒的背后,是一线班组以专业与协作织密保障网络的日常——这份细致、坚守与进取,正是支撑能源生产平稳运行的基础力量。