大唐湘潭发电公司攻克空预器差压难题 为冬季保供筑牢设备基础

近日,大唐湘潭发电公司完成对4号炉空预器运行关键数据的复核确认,困扰机组数月的空预器差压异常波动问题得到有效解决,差压指标稳定控制在设计范围内。

随着机组进入迎峰度冬关键期,这一治理成果为提升设备健康水平、增强深度调峰适应能力、保障电力安全稳定供应打下了基础。

问题:改造后新设备“适配”出现不稳定因素。

今年5月,4号炉空预器完成换型改造并投入运行。

设备更新本应带来效率提升,但在实际运行中,新的工况组合引发了连锁反应:一方面,排烟温度长期偏低,低负荷条件下吹灰所需压力量不足,运行人员不得不采取长时间连续吹灰的方式维持换热面洁净;另一方面,机组在深度调峰、长期处于低负荷第五档运行时,空预器差压呈现明显波动,稳定性不足,增加了运行风险与维护压力。

原因:流场分布与喷氨混合不均带来“隐性”阻力。

空预器差压升高往往与积灰、粘结、烟道阻力变化等因素相关。

攻关团队在对大量运行历史数据进行对比梳理后,将突破口锁定在脱硝喷氨系统。

分析认为,低温与低负荷叠加时,氨气与烟气混合不充分、局部浓度偏高,可能导致氨逃逸增加并促发沉积、结垢等问题,从而推高空预器阻力并放大差压波动。

特别是在深度调峰频繁、负荷变化快的情况下,原有控制方式难以及时匹配流场变化,差压波动便更为突出。

影响:可靠性与经济性双承压,保供任务面临更高要求。

空预器作为锅炉尾部关键换热设备,差压异常不仅意味着系统阻力增大、风机能耗上升,也会对锅炉燃烧组织、排烟参数以及环保装置协同运行产生影响。

在迎峰度冬期间,机组既要满足电网调度需要,又要应对负荷波动带来的工况切换,设备若长期处于不稳定状态,既不利于安全运行,也会增加检修频次和成本,进而影响保供能力的发挥。

对策:以“数据—测试—调节—验证”闭环推进精细治理。

针对问题的复杂性和耦合性,该公司抽调骨干力量成立专项技术攻关小组,明确以系统方法推进治理: 一是做实问题诊断。

小组对空预器差压、排烟温度、吹灰运行、脱硝喷氨参数等关键指标开展系统关联分析,结合设备特性筛查主要矛盾,确定喷氨格栅调节是影响混合均匀性与后端阻力的重要控制节点。

二是用测试还原真实工况。

通过专业流场测试和数据建模,掌握烟气在不同负荷、不同侧别的实际分布,识别偏流区域与不均匀段,为后续调整提供可量化依据,避免“凭经验”盲目试错。

三是实施分区精细调节。

攻关团队采取A/B侧平衡调控与前后墙分布优化相结合的策略,针对不同区域流场特征,逐步微调喷氨格栅开度与分配方式,推动氨气与烟气均匀混合,降低局部过量喷氨带来的副作用。

四是建立效果复核机制。

每次调整后,及时跟踪差压变化、喷氨响应及相关运行参数,形成“评估—调整—再评估”的持续改进循环,确保措施可验证、可复制、可固化。

前景:以技术治理提升机组“深调+保供”能力。

经过数月持续攻坚,目前4号炉空预器差压已实现稳定可控,相关运行参数达到设计要求,设备运行效率得到提升。

更重要的是,此次治理为同类型问题提供了可借鉴的路径:在新能源占比提升、电网调峰需求增大的背景下,火电机组承担着基础支撑与灵活调节双重角色,设备运行管理必须从“应急处置”转向“精细控制”,从“单点维修”转向“系统协同”。

通过流场测试、数据建模与闭环优化相结合的手段,可进一步推动运行调参的标准化、可视化,提升机组在低负荷、快速变工况下的稳定性与经济性,为后续迎峰度冬、迎峰度夏等关键阶段提供更强保障。

技术创新是企业发展的不竭动力,也是保障能源安全的重要支撑。

大唐湘潭发电公司此次空预器技术攻关的成功,既体现了国有企业勇于担当、敢于创新的责任意识,也展现了我国电力行业技术水平的不断提升。

在新时代能源转型的大背景下,只有持续推进技术创新,不断提升设备可靠性和运行效率,才能更好地服务经济社会发展,为人民群众提供安全稳定的电力保障。